万寿滩的清晨总是被一层薄雾笼罩,可今天,这片平日里安静的滩涂却格外热闹。三辆满载黑色淤泥的运输车缓缓驶入临时搭建的处理厂区,车轮碾过碎石路,溅起的泥点落在崭新的设备外壳上,像是给这台寄予厚望的 “淤泥转化机” 打上了原始的烙印。
技术员张工站在厂区门口,看着运输车车厢里散发着腐臭味的淤泥,眉头拧成了疙瘩。河道清淤工程已经进行到第五周,累计挖出的淤泥突破了二十万立方米,原本计划的外运填埋方案,早在三天前就因环保部门的临时禁令彻底泡汤。项目总负责人李总昨天在会议上撂下狠话:“一周之内,必须拿出淤泥处理的可行方案,否则整个清淤工程就得停工,咱们都得卷铺盖走人。”
“张工,这玩意儿真能变成砖?” 负责装卸的老周叼着烟,指了指车厢里的淤泥,语气里满是怀疑。他在建筑行业干了三十年,见过各种各样的建材,却从没听说过有人能把这臭烘烘的淤泥变成能用的砖块。“我看啊,这就是你们这些大学生瞎折腾,最后还得老老实实找地方埋了。”
周围的工人也纷纷附和,有人笑着说:“是啊张工,别到时候砖没做出来,倒把这万寿滩变成臭水沟,那可就热闹了。” 还有人低声嘀咕:“听说这设备花了五百万,要是搞砸了,咱们的奖金估计也没指望了。”
张工没有理会这些质疑,只是拍了拍老周的肩膀:“老周,行不行,咱们用事实说话。今天要是能做出第一块砖,我请大家吃顿好的。” 他心里清楚,现在说再多都没用,只有拿出实实在在的成果,才能让这些老工人信服。
走进处理车间,四台大型淤泥脱水机正嗡嗡作响,技术员小王正盯着屏幕上的数据,额头上布满汗珠。“张工,脱水机的含水率一直降不下来,现在还维持在 65%,远高于制砖要求的 40% 以下。” 小王焦急地说,“我已经调整了三次压力参数,可效果还是不明显。”
张工快步走到控制台前,手指在键盘上快速敲击,调出脱水机的运行日志。“你看这里,” 他指着屏幕上的曲线,“当压力达到 1.2MPa 时,含水率有明显下降的趋势,但你只维持了五分钟就降下来了。咱们得延长高压脱水时间,同时把温度从 60℃提升到 75℃,加速水分蒸发。”
小王立刻按照张工的要求调整参数,脱水机的轰鸣声变得更加沉闷。半小时后,当张工打开脱水机的出料口时,原本稀糊状的淤泥变成了块状的泥饼,用手一捏,虽然还有些湿润,但已经不再粘手。“含水率应该降到 45% 左右了,接下来就是除臭和固化。” 张工松了口气,对身边的技术员说,“把除臭剂按照 1:200 的比例加入搅拌罐,固化剂用之前试验成功的 C3 配方,一定要控制好添加量,多了会影响砖块强度,少了则会导致固化不完全。”
除臭和搅拌的过程并不顺利。当除臭剂加入搅拌罐时,一股刺鼻的化学气味和淤泥的腐臭味混合在一起,让车间里的工人纷纷捂住口鼻。老周趁机凑到张工身边:“张工,你闻这味儿,就算做成砖,谁敢用啊?到时候盖出来的房子,不得天天一股子臭味?”
张工没有停下手里的活,一边观察搅拌罐里的混合物状态,一边解释:“老周,这除臭剂是生物制剂,能分解淤泥里的有机污染物,等固化完成后,这些气味就会完全消失。咱们做的是环保砖,不仅要结实,还得安全无污染。”
搅拌完成后,混合物被送入制砖机的模具中。随着制砖机的压制成型,一块块长方形的砖坯从出料口输送出来。张工小心翼翼地拿起一块砖坯,放在阳光下仔细观察:“表面还算平整,没有明显的裂缝,接下来就是养护了。” 他让人把砖坯送入养护室,设定好温度和湿度参数:“养护时间至少要 48 小时,期间要每隔 6 小时检查一次,不能出任何差错。”
这两天两夜,张工几乎没合过眼,吃住都在车间里。他每隔一小时就去养护室检查砖坯的状态,生怕哪个参数出问题,让所有的努力都付诸东流。第三天清晨,当养护室的门缓缓打开时,一股淡淡的泥土清香扑面而来,与之前的腐臭味形成了鲜明对比。
张工快步走到货架前,拿起一块养护完成的砖块。阳光下,砖块呈现出均匀的灰褐色,表面光滑,用手敲击,发出清脆的 “咚咚” 声。他拿出强度检测仪,将探头对准砖块,屏幕上显示的抗压强度达到了 15MPa,远超市政工程要求的 10MPa 标准。“成了!我们成功了!” 张工激动地大喊,声音因为长时间的疲惫而有些沙哑。
周围的技术员和工人纷纷围了过来,老周接过砖块,翻来覆去地看,又用手使劲掰了掰,脸上露出了难以置信的表情:“真成了!这玩意儿比咱们平时用的黏土砖还结实,而且闻不到一点臭味!” 工人们也兴奋地议论起来,之前的怀疑和抵触早已烟消云散,取而代之的是满满的惊讶和自豪。
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