1994年5月,深圳的初夏已带着湿热。冰箱总厂发泡车间里,工人们正在为出口澳大利亚的新一代节能冰箱加紧生产。新产品采用了加厚保温层设计,却在聚氨酯发泡环节遇到了前所未有的技术难题。
“密度分布又不均匀了!”车间主任老陈一脸焦虑地指着刚剖开的箱体,对周围的人喊道。大家都围拢过来,看着那保温层中出现的蜂窝状空洞,心中不禁一沉。
“这导热系数超标了足足 30%啊!”老陈的声音中透露出一丝绝望。这个数据意味着产品的保温性能严重不达标,将会对产品的质量和市场竞争力产生巨大影响。
就在这时,刚从北京航天材料研究所进修回来的李秀兰匆匆赶到了实验室。她迅速戴上手套,拿起样本,仔细观察起来。李秀兰的专业素养让她立刻意识到问题的严重性,她决定深入研究一下。
在电子显微镜下,李秀兰仔细检查着发泡样本的微观结构。经过一番仔细观察,她终于发现了问题的根源:“这是发泡剂在低温环境下流动性不足导致的。”她解释道,“现有的发泡体系无法适应澳洲大陆的极端温差,所以在低温环境下,发泡剂无法均匀地填充到保温层中,从而导致了密度分布不均匀和导热系数超标的问题。”
车间主任齐铁军听了李秀兰的分析,脸色变得愈发凝重。他对比着澳洲客户提供的能效标准,心中暗自叫苦。澳洲市场对能效要求极高,这样的保温性能将会导致产品在极端气候下能耗增加 40%,这对于产品的市场推广无疑是一个巨大的障碍。
就在大家都陷入沉思的时候,澳洲最大的家电连锁商哈维诺曼公司的技术总监戴维斯先生突然到访。他看到检测数据后,脸色变得异常严肃:“如果保温问题不能解决,我们将不得不取消这批价值 600 万美元的订单。”他的话语如同重锤一般,砸在了每个人的心上。
当晚的紧急技术会议上,气氛凝重,众人围坐在一起,眉头紧皱,思考着如何解决当前面临的技术难题。沈雪梅打破了沉默,她回忆起之前参观卫星制造厂的经历,缓缓说道:“卫星保温层需要经受太空中极端的温度变化,而他们的发泡技术或许能给我们带来一些启发。”
第二天,技术团队迫不及待地踏上了前往上海某航天材料研究所的征程。经过数小时的车程,他们终于抵达了目的地。一进入研究所,就被眼前的景象所震撼——各种先进的科研设备和忙碌的科研人员让人感受到这里浓厚的科研氛围。
发泡专家张总工程师热情地接待了他们,并带领他们参观了实验室和生产车间。在介绍过程中,张总工详细讲解了航天器保温的特殊工艺要求:“在太空中,温度变化非常极端,从零下两百多度到零上几百度都有可能。我们采用微孔发泡和梯度密度控制技术,能够在这样的极端温差下保持稳定的保温性能。”
然而,负责设备的副厂长提出了一个关键问题:“航天级发泡设备造价太高,我们的预算有限,如何控制改造成本呢?”这个问题让大家陷入了沉思。
张总工微微一笑,似乎早有准备。他带领大家来到一间会议室,展示了一套经济型发泡方案:“这是我们在军转民项目中开发的版本,通过优化配方和控制系统,成本降低了 45%,但核心性能得到了保留。”
众人眼前一亮,对这个方案表现出浓厚的兴趣。经过进一步的讨论和研究,技术团队认为这个方案具有很大的可行性。接下来,他们将与张总工及其团队密切合作,共同推进项目的实施。
回到深圳后,团队马不停蹄地开始了设备改造工作。这是一项艰巨的任务,因为他们不仅要保证产品质量,还要提高生产效率。
“航天产品可是精工细作啊!”齐铁军严肃地说,“我们的生产线每分钟都要完成一个箱体的发泡,这可不是件容易的事。”
李秀兰思考片刻后,提出了一个创新的方案:“我们可以对现有的发泡机进行改造,增加一些辅助注射点,这样就能改善发泡剂在复杂型腔中的流动性,从而提高生产效率。”
然而,试制过程并非一帆风顺。第一个星期,新配方在高温下出现了发泡速率失控的问题。这可急坏了技术团队,他们连续奋战了五个昼夜,不断调整各种参数,最终通过调整催化剂的配比,成功解决了这个难题。
可就在大家稍稍松口气的时候,第二个星期又出现了新的问题——泡沫的闭孔率出现了波动。这意味着产品的质量可能会受到影响。
李秀兰二话不说,带着化工工程师小刘一头扎进实验室,开始了新一轮的试验。他们不断调整配方,反复测试,前前后后做了二十多次试验。
小刘的手因为长时间接触化学品而被灼伤,但他丝毫没有退缩,依然坚持记录每一个数据,不放过任何一个细节。
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