天刚蒙蒙亮,王师傅、李伟、刘波就到了维修间。开门通风,把地面扫干净,挨个清点工具:活口扳手、套筒、撬棍、皮带卡子、托辊、调心支架、水位计、压力表、密封圈、生料带、焊条、钢丝刷、黄油枪,全都摆放整齐,等着车间报修。
七点半刚过,输送工段的操作工就跑了进来:“王师傅!二号输送皮带跑偏严重,一边刮机架,都磨出毛边了,再跑下去皮带就废了!”
王师傅拿上扳手和撬棍,李伟扛着新托辊和调心支架,刘波带上卷尺和黄油枪,三人快步往输送走廊赶。
到现场先断电挂牌,防止误启动。凑近一看,皮带向一侧严重偏移,边缘已经被机架刮得起皮起毛,多处托辊转动不灵活,头尾滚筒粘满物料,机架轻微变形,张紧装置偏移。
“清滚筒、换托辊、调支架、紧张紧。”
刘波用铁锹清理头尾滚筒上粘的物料,用钢丝刷打磨干净,给卡死不转的托辊加注黄油,实在转不动的直接换新。李伟调整头尾滚筒的平行度,校正跑偏的调心支架,反复微调皮带位置。王师傅校正变形的机架,调整张紧螺杆,让皮带松紧均匀,把所有固定螺栓重新拧紧。
处理完送电试机,皮带慢慢运转,不再跑偏刮边,运行平稳,输送正常。
工具还没收拾好,锅炉房方向就有人大喊:“维修师傅快来!锅炉报警缺水,水位计看不见水,再烧下去要出大事!”
三人不敢耽搁,立刻往锅炉房跑。
到锅炉旁一看,水位计液面极低,已经接近下限,报警声不停响,压力表压力不稳,给水泵运转声音异常,管路有轻微漏水,排污阀关不严。
王师傅立刻让操作工减弱燃烧,防止干烧,随后断电挂牌,开始检查。
“查水位计、修给水泵、紧管路、研排污阀。”
李伟拆下水位计清洗,疏通堵塞的汽阀水阀,更换老化的密封圈,重新安装好,确保液位显示准确。刘波检查给水泵,发现电机底座松动,泵体密封漏水,紧固底座,更换密封垫,排查泵体异响原因。王师傅处理漏水的管路接头,缠绕生料带加固,研磨密封不严的排污阀,调整补水压力,检查循环管路是否堵塞。
处理完毕,慢慢恢复燃烧,打开补水,水位逐渐回升到正常刻度,报警消除,压力稳定,锅炉运行恢复正常。
刚松口气,成品仓又来人报修:“卸料器卡涩转不动,下料不畅,仓里料都堆住了!”
三人赶到成品仓卸料器旁。
停机检查,叶轮磨损变形,内部卡有铁块杂物,轴承缺油发热,法兰密封漏料,减速机链条松动。
“清杂物、校叶轮、加油脂、紧链条、换密封。”
李伟打开卸料器端盖,掏出里面卡着的铁块和结块物料,校正变形的叶轮。刘波给前后轴承加注高温润滑脂,调整减速机链条张紧度。王师傅更换老化的法兰密封垫,紧固连接螺栓,检查转动灵活性。
试机后,卸料器转动顺畅,下料均匀,不再卡涩漏料。
临近上午下班,制冷机房操作工匆匆赶来:“冷水机组压力偏高,制冷效果差,管道结露滴水,影响车间降温。”
三人过去检查,发现冷凝器积垢严重,冷媒过滤器堵塞,膨胀阀开度异常,管路保温层破损,阀门开关不到位。
“清冷凝器、换过滤器、调膨胀阀、修保温层。”
李伟更换堵塞的冷媒过滤器,调整膨胀阀开启度,保证冷媒流通顺畅。刘波用专用清洗剂清理冷凝器水垢灰尘,恢复散热效果。王师傅修复破损的管路保温层,调整阀门开度,排查滴水位置。
处理完,机组压力下降,制冷恢复正常,不再滴水。
午饭送到,三人在维修间匆匆吃完,稍微歇了会儿,喝了口水,拿上巡检工具开始下午全厂巡检。
先复查上午修过的输送皮带、锅炉、卸料器、制冷机组,全都运行稳定。
走到抛光机旁,砂轮跳动大,防护罩松动,吸尘管脱落。紧固砂轮压板,修复防护罩,重新固定吸尘管,设备恢复正常。
到气动阀门组,多个气缸漏气,电磁阀动作迟缓,气管弯折。更换漏气密封圈,清理电磁阀阀芯,理顺气管,阀门动作正常。
到车间照明线路,多处灯管闪烁,镇流器烧坏,开关接触不良。更换灯管和镇流器,修复故障开关,照明恢复明亮。
到物料管道,法兰垫片老化漏料,支吊架松动。更换垫片,紧固支吊架,密封严实。
到轴流风机,风叶积尘过多,电机发热,防护网破损。清理风叶灰尘,给电机轴承加油,修复防护网。
到计量泵,填料函漏水,流量不稳,联轴器不同心。更换填料,校正联轴器,调整流量,泵体运行平稳。
到应急照明箱,内部积灰,接线松动,指示灯不亮。清理灰尘,紧固接线,更换指示灯,应急功能正常。
到厂区排水沟,部分盖板断裂,杂物堵塞排水口。更换破损盖板,清理杂物,排水通畅。
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